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广东省金湾公司投产600MW火电机组湿式电除尘器工程示范

发布时间: 2016-02-15     来源:
0 引言
 为满足国家最新环保政策要求,实现大气污染物排放达标甚至“近零排放”,广东珠海金湾发电有限公司( 以下简称“金湾公司”) 3 号机组新增湿式静电除尘器( 以下简称“湿电”) 。2014 年6月,国家能源局批复同意3 号机组为2014 年煤电机组环保改造示范项目。12 月,3号湿电投产,烟尘、SO2、NOx排放浓度达到或低于燃气轮机组的现行排放限值,即: 烟尘≤5 mg/m3、SO2≤35 mg/m3、NOx ≤50 mg/m3
 本文对600 MW 机组湿式静电除尘器工程调试进行研究,并在实际工程中实施,找出其中存在的问题并提出相应的技术改造及运行调整措施,确保湿电顺利投产,排放符合环保政策规定及技术合同要求。本文研究成果可为同类型电厂湿电改造提供技术借鉴。
 
1 湿电工艺概况
 金湾公司3号机组湿电为广东省首台投产的600 MW 机组湿电,超临界锅炉为上海锅炉厂制造。新增湿电采用日本日立技术,除尘器卧式布置、板式结构。采用间歇式喷淋系统、特殊防腐设计,具有较高可靠性。金湾电厂3 号机组湿电主要技术参数如表1所示。
湿电电场冲洗前部集尘板的水流到排水箱中,冲洗后部集尘板的水流到循环水箱中。排水箱中一部分水外排至除尘废水处理装置,处理后用作脱硫系统除雾器冲洗水,另外一部分水溢流到循环水箱中循环使用,再次用于冲洗集尘板。另用工艺水冲洗末端集尘板,通过控制补给水量和外排水量,保证整个水系统水量达到平衡。定期进行除尘器内部整体清洗和进口气流均布板清洗。
1  3号机组湿式电除尘器主要参数
 
 
2 工程调试
2.1 密封风系统
 密封风机启动后,需对进入密封箱的4个分支管风量调节平衡,控制各分支风量偏差在±10% 以内,风机母管压力>1.3 kPa。绝缘子加热器首次投入时,应就地确认加热温度正常。调试过程中曾出现密封风压力偏低,原因是绝缘子罩漏风偏大,加石棉绳及密封胶封堵后压力回升至正常; 密封风电机电流超标,在出口母管加节流孔板。
2.2 电场不通水空载升压
 以二次电流为目标空载升压。电场通电前应满足: 密封风机及绝缘子加热器运行>2 h;已对阴极线及阳极板清理,确保干净无杂物; 电场绝缘值>100 MΩ。初次升压以二次电流为控制目标,设定值从200 mA 开始,每次增加200 mA,逐渐增加至额定电流1 600 mA。
 以二次电压为目标空载升压。二次电压最高只有42 kV,离额定值56 kV 尚远。为提高电场电压验证绝缘水平,将湿电同一侧2台整流变输出端并联后供同一个电场,以提高二次电压。空载升压过程中遇到的问题: 初次空载升压时4 个电场均升不起压。因为湿电内部防腐材料中的碳玻璃纤维丝封边不牢固易造成短路,对封边加固后升压正常。
2.3 本体及水系统冲洗
 将电场灰斗回排水箱、灰斗回循环水箱、1 ~ 5号配管回排水箱共3 根回水管割开,接临时管排地沟不回收。循环水自清洗过滤器走旁路。为防止回水管堵塞及便于检查,灰斗疏水口放置滤网。对水膜配管进行冲洗,每根管冲洗时间5~10 min。配管冲洗干净前,不得安装水膜喷嘴。除水膜配管外,对湿电内部本体及连接烟道的冲洗亦应引起重视,应确保干净,防止风烟系统启动后烟道中的垃圾飘至电场造成短路或喷嘴堵塞。
2.4 喷嘴调试
 喷嘴支管与喷嘴必须精确安装,这是防止极板短路、实现最佳喷淋效果的重要前提。喷嘴支管与阳极板垂直呈90°角,喷嘴处于阳极板中线并与阳极板垂直,与两边阳极板距离相等,喷口垂直向下。通水对每只喷嘴的水膜状态进行检查。
2.5 通水升压
 先对电场不带水空升一次后停运,然后启动1~7号配管水膜。第一次采取逐步升压方式,将二次电压升至30 kV,观察无火花放电。第二次采取逐步提高二次电流方式,每次提高200 mA,直至将二次电流升至1 600 mA。升压结果为一次成功,火花率为0,测定伏安特性曲线正常。将1~5 号配管流量提高至80 t/h,6、7 号配管流量保持15 t/h,电场运行依然良好,火花率为0。
2.6 通风试验
 湿电水膜及电场启动前,投入干式电除尘3、4号电场,脱硫吸收塔启动2 层喷淋层运行。然后启动风烟系统,风量在30%~100% 之间来回调节,30 min 后,保持100%风量1 h。停运风烟系统,对电场进行检查,清理杂物。检查完毕后湿电通水升压正常后将3 根回水管接回正常方式。重新启动风烟系统并将风量升至100%,如电场正常则通风试验完成。
2.7 碱罐清洗及沉淀池调试
 通过卸碱泵向碱罐注工艺水,注水过程中对卸碱泵及碱计量泵进行试运,并对碱系统进行查漏。将清水放空后进碱并试加药。沉淀池防腐及蜂窝斜管安装后注水调试,并对絮凝剂加药系统试运行。
2.8 点火调试
 锅炉首次点火时要严密观察湿电运行情况。升温升压过程中燃料使用情况: 轻油为2.5t/h,运行时间8.5 h,煤油混烧28 h,此过程中燃煤最大量为40 t/h。整个过程湿电运行正常,火花率为0。点火过程电场数据如表2 所示。
2 点火过程电场数据
 
2.9 带负荷后电场出现的问题
 发电机并网后15 d内,分别出现B1和B2电场“偏励磁”报警跳闸,经试验整流变不带电场空载升压时一、二次电压波动;A2 电场一次侧“输入过流”报警跳闸,经试验整流变不带电场空载升压正常,将二次电流由额定值下调至1 500 mA后投运正常。
 
3 性能试验结果
 投产后3号湿电的主要性能指标均达到了设计要求,采用湿电来满足环保“近零排放”的目标是成功的。性能试验结果如表3所示。
3 湿电性能试验数据
 
 
 
4 结语
通过对广东省首台600 MW 机组湿电现场调试和运行调整的研究,发现了调试和投产初期存在的问题,提出了相应的技术改造措施和运行调整措施,使湿电顺利投产。3号湿电完成改造后,进一步减少烟气污染物排放浓度,烟尘、PM2.5、重金属等污染物排放在原有基础上再下降70%,烟尘达到燃气轮机组的排放标准≤5 mg/m3,促进广东省燃煤发电机组实现绿色低碳发展,实现机组的“近零排放”。