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原油一次加工节能减排经典案例

发布时间: 2011-03-31     来源:

   一次加工损失主要是指常减压蒸馏装置在生产过程中所发生的损失。其主要损失点有:电脱盐部分切水带油和含盐、三顶回流罐含硫污水带油和三顶气放火炬、电精制碱渣带油和沉积、静动密封点泄露以及设备检修、采样漏油等。因九江石化5.0Mt/aI套常减压装置2008年初实施节能改造,至2008年3月中旬才开工,1.5Mt/aII套常减压装置运行到2008年3月下旬就停运,2套装置采取接力式生产,所以分析损失时一并考虑。2008年原油脱盐前、后含水和含盐年平均值见表1,原油电脱盐工艺流程如图l所示。

   2008年。在电脱盐注水量为324.12kt的情况下。有316.12kt水作为污水被切掉,电脱盐罐带出的油为113.329t。其中35.728t污油进入排水装置再回收。77.6t作为污油送罐区后进行回炼,回炼既增加加工消耗又增加输转损失。2008年“三顶”(初馏塔顶、常压塔顶、减压塔顶)污水含油标定分析数据见表2。

   九江石化2008年的实际原(料)油加工量为4312.1kt,有17132.8t水和20.67t盐带入后续工艺.有152.792t盐随含盐污水排放而损失掉。在17132.8t水中。平均有22.753t污油进入催化污水汽提原料罐进行隔油并定期(不小于半年)回收。三顶气相部分放火炬线已关,阀门也进行铅封.不凝气全部由轻烃压缩机送催化装置进行回收。装置加热炉自用燃料油和燃料气,在增加计量措施和加大管理力度后,生产量和自用量分别计量,物料的损失和能源的消耗不相混淆。按此实际情况统计,装置损失共计953.47t,是加工量的O.022%;平衡后,I套常减压损失率为0.24%(含改造后装置系统藏油量)、Ⅱ套常减压损失率为0.19%,高于2008年中国石化0.13%的平均水平。

九江石化加工损失现状及分析