绿色照明工程节能减排经典案例

发布时间: 2011-03-29 05:09:17   作者:   来源:

 钢铁企业照明节电案例分析:下面以2005 年,中国电科院结合石钢节电光源进行的检测试验,完成该企业照明节电项目为案例进行分析。

检测试验效能对比

其检测试验主要设备仪器:汞灯、节能灯、照度仪、电能表。实验目的:节能灯与汞灯耗电对比、亮度对比、性能对比。

耗电对比:用4 105 W 节能电光源与4 250 W汞灯分别作24 h的各自耗电试验;节能电光源耗电为8.8 kWh、汞灯耗电21.4 kWh

亮度对比:105 W节能电光源,环境照度为580 lux250 W汞灯环境照度为340 lux,节能电光源比250 W汞灯照度多出240 lux

性能对比:节能电光源105 W通电即亮(无需预热或降温),启动时无频闪,连续使用24 h2 700 h中间无自熄,灯管未变色,性能良好。以等于或大于现场现照度为原则,根据现场试验对比数据,用节能电光源85 W代替250 W汞灯,用节能电光源135 W代替450 W汞灯效能计算如表1所示(性能试验超过2 700 h)。

表一 节能电光源与汞灯能效对比

光源

光通量/lm

年耗电/kWh

全年电费/

平均寿命/h

年材料费/

年总支出/

年总效益/

节电率/%

MED85 W

5 950

390

175

10 000

163

338

235

64.4

汞灯250 W

4 900

1 095

493

2 000

80

573

MRD135 W

9 450

591

266

10 000

195

461

505

70

汞灯450 W

8 820

1 917

886

2 000

80

966

注:理论对比以年365d,日工作12h,电价0.45/kWh计算

公司照明系统改造内容

公司现有生产、办公、生活照明总负荷约2 600 kW,其中一些厂房照明设施年久陈旧,大量使用白炽灯、汞灯,照度满足不了现实生产需要,而且浪费电能,需进行更换改造。将炼铁分厂热风除尘区域、炼铁分厂风机房区域、炼铁分厂烧结区配料仓、炼钢电炉厂主厂房、二轧分厂照明改造列入首次节能改造范围。改造内容:原有照明系统部分拆除更换新线路。更换高效照明电源。本次改造炼铁分厂风机房区域、炼铁分厂热风除尘区域、炼铁分厂烧结区配料仓、炼钢电炉厂主厂房、二轧分厂照明节电改造(改造前后照明平面布置图从略)具体数据仅以炼铁分厂风机房区域为例,见表2所示。

项目

现照明系统

改造后照明系统

灯具情况

高压钠灯75W 27

高压汞灯250W 29

白炽灯100W 4

BFC8120 150W 23

BFE8120 150W 2

NTC9210 400W 11

灯具购入费用/

18 000

87 600

总用电功率/W

9 675

8 150

每天照明10h耗电量/kWh

96.75

81.5

年耗电量/ kWh

35 313

29 747

6年耗电量/ kWh

211 878

178 485

6年电费/

95 345

80 318

改造后年节电量/ kWh

5 566

若达到相同照明效果(照度)6年所需费用/

369 691

197 618

改造后6年节约费用/

172 073

注:电价为0.45/kWh

公司照明系统改造效益分析

中国电科院完成的石钢照明节能项目中,共使用各类节能灯具459 只,总容量130 kW;淘汰旧有灯具791只,总容量218 kW。使用节能电光源后年节电46.4kWh,生产现场采光照度可达70 lux左右,比原有照明系统效果提高30 lux以上。将新旧系统照度水平进行比较,综合节能价值70万元。项目投资240万元,3年左右收回投资。节电光源1~2年更换一次,使用普通汞灯每年要更换3次以上,可以节约大量的劳动力频繁更换灯泡。节电光源总工作容量降低后,工作电流也成比例减小,延长了照明线路的使用寿命,减少了照明设施的维护费用。通过现场不同光源能效比较实验,节能电光源非常具有实用价值。